影響數控銑床加工精度案例分析

發表(biǎo)時間:2022/12/15 閱讀量:852 來源: 廣東(dōng)國匠智控有限公司
數控(kòng)銑床屬(shǔ)於精密設備,但是在使用過程中(zhōng)難免會遇到數控銑(xǐ)床加(jiā)工精度異常現(xiàn)象,影響產品的加工精度(dù),形成這類故障的原因主(zhǔ)要有四個方麵:  1.係統參數發生變化或改動;  2.機床位置環異常;  3.電機運行狀態異常,即電氣及控製部分異常;  4.機械故障,如絲杠,軸承,聯軸器等部件。另外加工程序的編製,刀具的選擇及人為因素,也可能導致加工精度異常。  針對以(yǐ)上常見的故障,下麵根據案例一一進行分析及研究  1.係統參數發生變化或改動導(dǎo)致加工精度異常  一(yī)台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工批零件(jiàn)時,發現當班加工出來的零件(jiàn)均比要求尺(chǐ)寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方向超差-0.05),而該班之前的零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具(jù)均正常,檢查各軸反向間隙,發現X軸間隙剛好為0.03MM,Y軸間隙為0.05MM。進一步了解情況得知,原來前(qián)一天技術人員進行常規(guī)設備維護時,誤將反向間隙參(cān)數(shù)號1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸間隙30μm設成了(le)3μm,Y軸(zhóu)間隙50μm設成了5μm,導致誤差的出現。  係統參數主要包括機床(chuáng)進給(gěi)單位、零點偏置(zhì)、反向間隙等等。例(lì)如SIEMENS、FANUC數控(kòng)係統,其進給單位(wèi)有(yǒu)公製和英製兩種。機床修理過程中某些處理,常常影響(xiǎng)到零點偏(piān)置和間隙的變化,故障(zhàng)處理完畢(bì)應作適時地調整和修改;另一方麵,由於機械磨損嚴重或連結(jié)鬆動也可能造成(chéng)參數實測值(zhí)的變化,需對(duì)參數做相應的修改才能滿(mǎn)足機(jī)床加工精度的要求(qiú)。  2.機械故障導致的(de)加工精度異常  案例(lì)一(yī):一台GSVM6540A立式加工中心(xīn),采用(yòng)FANUC0i-MC數控(kòng)係統。一次(cì)在銑削模具過程中,突然發現Z軸進給異常,造成至少0.3mm的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解(jiě)到:故障是突然發(fā)生的(de)。機床在(zài)點動、MDI操作方(fāng)式下各軸運行正(zhèng)常,且回參(cān)考點正常;無任何報警提示,電氣控製部分硬(yìng)故障的可能性排除。分析認為(wéi),主要應對以下幾方(fāng)麵逐一進行檢查。  (1)檢查機床正運行的(de)加工程序段,特別是加工深度(dù)設定、刀具(jù)長度補償、加工坐標係(G54~G59)的調用等,檢查後並無異常。  (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視、觸、聽對其運動(dòng)狀態診斷,發現Z向(xiàng)運動聲音(yīn)並無異常。  (3)檢查機床(chuáng)Z軸精度。用手脈發生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm),配(pèi)合百分表觀察Z軸的運動情(qíng)況。在單向運動精度保(bǎo)持正常後作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運行良好,定位精度良好。但在反向運動時,發現明顯間隙(xì)。將手(shǒu)輪設成1×10擋位,配合百分表反(fǎn)複測量得到Z軸的反向間隙為0.25MM,修改(gǎi)係統1851號參數進行Z軸反向間(jiān)隙補償(cháng),再用百分表測量Z軸反向間隙,間隙消除,故障初步排除。  (4)進行試加工驗證(zhèng)。再加工後發現,Z軸誤差依然存在(zài),誤(wù)差值約為0.2MM,由(yóu)此判斷Z軸連結機構存在機械故(gù)障。  (5)檢(jiǎn)查Z軸連結機構。經檢查發現Z軸(zhóu)絲杆的緊固螺母有鬆動跡像,造成Z軸絲杆軸向竄(cuàn)動,以致誤差的出現。調緊螺母,注意鬆緊程(chéng)度,過鬆會有反向間隙(xì),過(guò)緊(jǐn)會使絲(sī)杆受力過大,造(zào)成振(zhèn)動。再次修改係統1851號(hào)參數進行Z軸反向間隙補償(cháng),以(yǐ)致間隙消除。試加工後,故障排除。  案(àn)例二:一台GSVM6540A立式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。在加工一長方形模坯時,發(fā)現Y軸方向寬度的精度(dù)異常(cháng),實測尺寸比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測值要比左端的小,但(dàn)X軸(zhóu)方向的長度精度正常。分析步驟如下:  (1)首先檢查零(líng)件的CAD造型(xíng)及加工程序,均無發現錯(cuò)誤。  (2)用百分表檢(jiǎn)查Y軸精度,發現Y軸定位精度良好。由可知誤差是在有載荷的情況下才出(chū)現的。分析可知,故障原因有二:一(yī)是(shì)Z軸導軌線條鬆,二是X導軌線條鬆。根據零件實測值右端比(bǐ)左端小的特點初步認(rèn)定故障是由X導軌右邊的線條(tiáo)鬆動造成的。  (3)拆缷X軸右邊防護罩,觀察X導(dǎo)軌右邊的線(xiàn)條,發現果然有鬆動的跡像。  (4)調緊導軌線條後試加工,精度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電(diàn)機運行異常  一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數(shù)控係統。在加工完一模具零件後,用量具測量發現X軸尺寸超差-0.05MM左右。檢查(chá)發現X軸存在一定間(jiān)隙,且電機啟動(dòng)時存在不(bú)穩定現象。用(yòng)手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。  分析認為,故障原因有兩點,一是機械反向間(jiān)隙較大;二是X軸電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係統的參數(shù)功能,對電機(jī)進行調試。首先對存在的間隙(xì)進行了補償;調整伺服增益參數及N脈衝抑製功能參數,X軸電機的抖動消除,機床加(jiā)工精度恢複正常。  4.機床位置環異常或控製(zhì)邏輯(jí)不妥導致加工精度異(yì)常  一台TH61140鏜銑床加工(gōng)中心,數控(kòng)係統為FANUC18i,全閉環控製方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度誤差*小在0.006mm左右,*大誤差可達(dá)到1.400mm。檢查中,機床已經按照要求設置(zhì)了G54工(gōng)件坐標係。在(zài)MDI方式下,以G54坐標係運行(háng)一段程序即“G90G54Y80F100;M30;,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄(lù)下該值(zhí)。然後在手動方式下,將機床Y軸點(diǎn)動到其他任意位置,再次在MDI方式(shì)下執行上麵的語句,待機床停止後,發現此時機床機(jī)械坐標數顯值為(wéi)“-1046.992,同第一次執行後的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm。按(àn)照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,反(fǎn)複執行該語句(jù),數顯的示(shì)值不定。用百分表對Y軸進行檢測,發現(xiàn)機械位置實際誤(wù)差同數顯顯示出的誤(wù)差基本一(yī)致,從而認為故障原因為Y軸重複定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑(yí)光柵尺及係統參數等有問題,但為什麽產(chǎn)生如此大的誤差,卻未出現相應的報警信息呢?進一步檢查發現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,當Y軸鬆開時,主軸箱向下掉,造成了超差。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改(gǎi),即在Y軸鬆開時(shí),先把Y軸使(shǐ)能(néng)加載,再把Y軸鬆開;而在夾緊時,先把軸夾緊後,再把Y軸使(shǐ)能(néng)去掉。調整後機床故障得以解(jiě)決。 如果在使用中(zhōng)發現任何異常現象,請及時和(hé)廠家售後服務聯係,在技術人員的(de)指(zhǐ)導下(xià)完成操作。東(dōng)莞市國匠智控有(yǒu)限公司是一家股份製公司,旗下有 眾創為智控科(kē)技有限公(gōng)司,景(jǐng)哲機電有限公司(sī),子帆機床服務公司 ,專注於數控設備的生產',銷售,研發,整機配(pèi)套,和代工服(fú)務為(wéi)一體的高薪技術企業。
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